寶武馬鋼煉鐵總廠持續降低煉鐵成本,助力綠色生產——
智能模型讓煉鐵“很燃”
3月24日,記者從寶武馬鋼煉鐵總廠了解到,今年2月份以來,煉鐵1號、2號、4號以及A號、B號五座大高爐噴煤比達到148.45 kg/tFe,為鐵前降本和公司的穩產、高產提供了有力支撐。
據了解,高爐噴吹煤粉是煉鐵系統結構優化的中心環節,本質是以煤粉置換高價焦炭,其經濟效益和環保效益顯著,所以高爐生產提升噴煤比對鐵前降本尤為關鍵。
“提高高爐噴煤比,需要系統協同、多方發力,光靠一個部門是沒法完成的。”寶武馬鋼煉鐵總廠負責人告訴記者,煉鐵總廠以煉鐵智能模型為平臺,著力推進高爐操作爐型的智能模型,保障高爐以合適的操作爐型穩定氣流、降低消耗、提升指標。同時,高爐技術團隊積極開展噴煤比技術攻關,優化爐內參數,并建立渣鐵處理模型,密切跟蹤數據,保證及時出盡渣鐵,提高高爐噴煤比。
在此基礎上,煉鐵總廠持續深化精益設備管理,要求點檢人員嚴格按照高爐設備管理的路線圖、時間表和項目清單,對各類設備細致點檢,點檢出的每一個問題與隱患及時上報處理,消除各類隱患。積極主動開展內外協調與溝通,全面掌握進廠原燃料質量和保供信息,加強原燃料質量過程監控,狠抓保供平衡,保證原燃料結構穩定,保證煉鐵總廠各工序系統聯動的穩定性與實效性,為高爐噴煤比提標降耗攻關提供良好條件。
“下一步,我們將按照一爐一策開展科研攻關,重點提升噴煤比、降低燃料比,優化整體經濟技術指標,確保煉鐵成本持續降低,助力綠色生產。”煉鐵總廠相關負責人表示。
記者 吳衡 通訊員 程軍
[編輯:
吳曲波 審核:戎小平 監制:王小明
]